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二灰土試驗段總結

   2006-09-22 中國路橋網 佚名 7630

試  驗  段  總  結
為確保二灰土底基層的365JT施工正常進行,保證工程質量,并給現場施工提供數據依據,經監理工程師同意,我部于2001年10月10日在K27+910~K28+000段右幅鋪筑了長度為90m的二灰土底基層試驗路段?,F將試驗路段的施工情況作如下總結:
一、下承層交接驗收
底基層施工前,會同監理工程師對路基封頂層進行驗收。首先對路床30cm的覆蓋土保護層用推土機松土集堆,鏟車配合自卸車運至業主指定的棄土場,最后用平地機刮平至路床頂面。整平時既要防止夾層又要做到不破壞路床,并配以人工清掃路床頂面浮土。上述工序完成后,由檢測人員進行檢測,然后會同監理并路基施工單位按照365JT設計及規范要求對路基及邊坡進行交接驗收,經檢測路床的365JT技術指標達到設計要求,監理認可后,進行二灰土底基層試驗段的施工。
二、備料情況
在試驗段開工10天前,我們就各種集料進行了充分的準備:             
1、粉煤灰:從蕪湖發電廠運來的粉煤灰的含水量普遍都比較高。為降低含水量,減少拌和時的結團現象,我們采取了集堆排水、攤開晾曬、雨天覆蓋等措施,使得其含水量降到了施工前實際測的含水量的50%左右。
2、石灰:在試驗段開工10天前,進場石灰都進行了充分消解,通過試驗檢測,其含水量為15%左右。消解后的石灰用人工過篩。基本上保證了廠拌二灰土的顆粒粒徑與拌和要求。
3、土料:鑒于原路基覆蓋土的塑性指數高,并且難以破碎至規范要求,二灰土試驗段的土料采用K27+300處土場的天然土。土料破碎時,為降低塑性指數,在場內先加5%的石灰拌和,拌和好的土料用裝載機配合自卸汽車運至后場集堆悶料。拌和時通過檢測,含水量為20%左右,石灰劑量為5%。
三、通過試拌確定:
1、試拌前測定各集料含水量為:石灰:15%;粉煤灰:50%;5%石灰土:20%,拌和后混合料的含水量為23%,此含水量較最佳含水量(20%)偏大,因此,在以后的施工中須進一步提前采取措施降低粉煤灰的含水量。
2、 確定拌和方式為連續式拌和,最高拌和產量為380t/h
3、確定集料目標配合比為:石灰:粉煤灰:土=10:20:70;通過試拌確定生產配合比為:石灰:粉煤灰:5%石灰土=6.0:20:74。
四、通過試鋪確定:
1、 攤鋪機的操作方式:
攤鋪機的自動找平方式為雙側鋼絲基準找平,根據拌和產量、運距、及運輸車輛的配備情況確定攤鋪速度為0.8 m/min。通過計算,以后的施工中攤鋪速度確定為1.2~1.5m/min。攤鋪時夯錘振搗強度為二級,攤鋪機熨平板不能鋪到的地方輔以人工攤鋪找補,人工攤鋪厚度較攤鋪機攤鋪處高出5cm。攤鋪面高程控制在攤鋪起步后5m內完成,攤鋪中高程量測頻率為每10m不少于2次,以便隨時控制松鋪高程。
2、壓實
a、壓實機具:10t雙鋼輪振動壓路機1臺,19t單鋼輪振動壓路機2臺;18-21t三鋼輪壓路機2臺。
b、壓實順序:試驗路段采用了以下的碾壓方式:初壓由10t雙驅振動壓路機10-20cm錯輪靜壓一遍,速度為1km/h,然后用單鋼輪振動壓路機去振回靜的方式錯輪20-30cm振壓一遍,壓實速度為1km/h;復壓采用單鋼輪振動壓路機以去振來靜的方式錯輪1/3振壓一遍,再用18-21t三鋼輪壓路機錯輪1/3—1/2靜壓二遍,壓實速度為2km/h—2.5km/h;終壓用單鋼輪振動壓路機快速靜壓一遍以消除輪跡,行駛速度為2.5-3km/h。
對碾壓后的壓實度與平整度檢測:平整度合格率達95%,標準偏差2.65mm,壓實度合格率達100%。考慮到平整度三個不合格點都在施工接頭處,為施工因素影響,因此,確定此種碾壓方式為以后施工的碾壓方式。
3、初步確定碾壓段長度為40—60m。
4、碾壓時,每臺壓路機都以階梯式直線碾壓,一個來回為一遍。壓路機的轉向在已壓實成型的工作面上進行,并且,壓路機回頭及平整度較差處,輔以人工找平,找平工作應在復壓開始前全部完成。
5、通過對壓實時壓實度的跟蹤檢測,并對壓實遍數與壓實度的提高情況關系分析,確定碾壓遍數為6遍。詳見壓實遍數與壓實度關系曲線。
6、壓實過程中,如遇邊緣點塌邊,采用:外側預留三角形部分不清除;內側培土后復壓。
五、施工接縫的處理
在攤鋪施工結束處,將攤鋪機熨平板處于鎖定狀態,直到將混合料攤完,然后選一高程、平整度都滿足要求的斷面鏟齊,采用15﹡20cm的方木堵齊、固定。壓實完成后,用3米直尺在端頭處檢查平整度,選擇合格的斷面,畫上直線,人工在直線上切出立茬,將多余的料棄掉,并清掃干凈。下次攤鋪時,將攤鋪機放在已壓實的路面上,在路面與熨平板之間墊木塊,其厚度為壓實厚度與虛鋪厚度之差。
六、松鋪系數的確定:
通過對試驗段8個斷面、24個點碾壓前后厚度的檢測,計算松鋪系數,取其平均值,確定松鋪系數為1.40。
七、資源配置
1、機械配置:400t/h穩定土拌和站一臺,穩定土拌和機1臺, 5t裝載機3臺,13m寬福格勒超級2100C攤鋪機一臺,10t雙驅振動壓路機1臺,19t單鋼輪振動壓路機2臺,18-21三鋼輪壓路機2臺,送油車1臺,勤務車1臺,指揮車1臺,自卸汽車7部。
2、質量檢測儀器配備:Ф150mm灌砂筒2套,案秤2臺,滴定臺架1套,0.01~1100g電子天平1臺,全站儀1臺,水準儀2臺,鋼卷尺30m、50m各1把,灰土壓力儀1臺,3米直尺1把,3m鋼卷尺4把。
3、人員配置:管理人員5人,機械工程師5人,質檢人員2人,試驗人員4人,技術工人20人,勞務工30人。
八、養生
   二灰土底基層碾壓完成后第二天,開始養生,始終保持一定的濕度,但不必過濕,養生方法采用灑水,在光照充分的情況下一般每天撒水3—4次,養護時間不少于10~14天。養生期間封閉365JT交通,除允許灑水車灑水作業外,禁止一切其他車輛通行。
九、通訊方式
為統一安排,方便施工,加強前后場的聯系,并考慮到以后的施工路線較長,通訊方式采用移動電話聯系。
十、對試驗段各項指標的檢測
1、縱斷高程:由于初定松鋪系數為1.35,此數值偏小,造成高程偏低。
2、寬度:測5點,合格率100%。
3、平整度(3米直尺):實測57點,合格54點,合格率95%。
4、橫坡度:實測4點,合格率100%。
5、壓實度: 實測4點,合格率100%。
6、厚度:實測4點,合格率100%。
十一、存在的問題及對策
由于攤鋪機停機待料或攤鋪過程中的高程調整,在初壓后都會發現大大小小的擁包和低洼現象。為減少影響平整度因素的出現,首先要保持攤鋪的連續性,增加運輸車輛并保證與拌和站控制室配合默契,其次在通過攤鋪機傳感器調整高程時要緩慢,不可一次過大。      
擁包產生后,應及時由路工用摟耙摟松,用鍬鏟平,出現低洼現象時,不能采用貼補方式,應由路工將低洼處刨松,補以新鮮混合料,墊至略高于邊緣處,擁包和低洼的處理均應在初壓之后復壓之前進行。


試驗、檢測資料附后



 
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