深圳地鐵截樁工程概況
1.1 概述
深圳地鐵一期工程由一號線西段和四號線南段組成,一號線從羅湖站至世界之窗站,線路長17.387km,四號線從皇崗站至少年宮站,線路長3.39km ,共包括19個車站,工程總概算為115.5億元人民幣。
深圳地鐵一期工程環(huán)境條件極為復(fù)雜,深圳地鐵公司在規(guī)劃設(shè)計一開始就十分重視以人為本的設(shè)計理念,以方便乘客出行為宗旨,改傳統(tǒng)的“怎么好建怎么建”為“怎么好用怎么建”。因此,在建設(shè)中遇到了很多技術(shù)難題。如:一號線羅湖至大劇院站穿過深圳老商業(yè)區(qū)、高樓林立,空間狹窄,為了滿足在老街設(shè)站的規(guī)劃要求,為了減少拆遷、節(jié)省工程投資,我們不得不采用重疊隧道方案。國貿(mào)?老街區(qū)間單洞雙層隧道直接穿過百貨廣場22層樓,需要進行六根樁基托換。該樁基托換工程的最大托換軸力達1890 噸,是目前世界上托換建筑層數(shù)最多、單樁托換荷載最大的工程。如果不能攻克大軸力樁基托換技術(shù)難題,地鐵一期工程1號線將不得不改變線路,加大拆遷,不僅會增加工程投資,降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。為此,深圳地鐵公司組織各方力量,克服困難,精心策劃。多次組織有關(guān)專家進行深入研究、經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較,反復(fù)論證,最終決定實施百貨大樓樁基托換工程。
通過調(diào)研,百貨廣場大軸力樁基托換工程具有三大技術(shù)難題:1、迄今為止,國內(nèi)外地鐵、地下工程中的樁基托換工程最大軸力僅為585噸。而百貨廣場所需托換軸力在1200噸-1890噸之間;而且,由于線路走向的限制,導(dǎo)致托換梁-柱斜交、偏載接頭受力復(fù)雜;因此,必須首先解決托換梁與被托換柱之間的接頭型式設(shè)計;2、大軸力樁基托換工程難度大、技術(shù)要求高、工序復(fù)雜、毫厘的偏差,就可能引起災(zāi)難性后果;因此,必須制定嚴(yán)密的施工工藝、施工技術(shù)參數(shù)和監(jiān)測方案,充分實現(xiàn)信息化施工;3、工程地質(zhì)復(fù)雜及地下水位高,且托換工程處在地下室三層,操作空間狹小,托換新樁(人工挖孔樁)施工難度大。
深圳地鐵公司通過嚴(yán)格招標(biāo)程序,組建了科研、設(shè)計、施工的聯(lián)合攻關(guān)小組,中國鐵道科學(xué)研究院以其雄厚的技術(shù)力量,鐵道第二設(shè)計院以豐富的地下工程設(shè)計經(jīng)驗,中鐵隧道局和魯班公司聯(lián)合體以精湛的施工技能承擔(dān)了該項目的聯(lián)合科研功關(guān)任務(wù)。主要研究內(nèi)容:
1、采用1/4模型試驗研究,分析不同類型梁?柱接頭的受力特征,確定梁?柱接頭型式和構(gòu)造細(xì)節(jié),用于托換結(jié)構(gòu)設(shè)計。再通過1/2模型試驗檢驗?zāi)P捅壤某叽缧?yīng)。模擬樁基托換過程中托換結(jié)構(gòu)的受力變形特征及荷載分配關(guān)系,確定托換施工參數(shù)和施工工藝。以便解決梁柱-接頭技術(shù)難題。
2、如何制定施工過程中的沉降控制標(biāo)準(zhǔn),是致關(guān)重要的。經(jīng)過詳細(xì)研究和計算分析。在樁基托換過程中被托換柱須控制在上升不超過1毫米、沉降不超過3毫米為正常工作范圍內(nèi);在重疊暗挖隧道開挖過程中,最大沉降控制在8毫米以內(nèi)。
3、采用現(xiàn)場原位試驗研究,確定雙液化學(xué)注漿參數(shù)及截水效果。在高承壓水狀態(tài)下施作人工挖孔樁等關(guān)鍵問題。
4、為了嚴(yán)格控制結(jié)構(gòu)柱的變形、確保建筑物安全,決定采用主動托換技術(shù)進行樁基托換。
1.2 實施過程
1999年10月鐵道第二設(shè)計院的初步設(shè)計通過評審,為了驗證托換結(jié)構(gòu)設(shè)計,北京鐵科院根據(jù)設(shè)計方案進行1/4梁-柱接頭模型試驗;初步確定采用 “企口+錨筋+預(yù)應(yīng)力”梁-柱接頭型式。2001年2月至5月,地鐵公司再次組織進行了1/2梁柱節(jié)點強度模型試驗和1/4整體模型試驗,從而解決了梁柱接頭技術(shù)難題。同時,在托換工程開始前,在百貨廣場樁基托換工程現(xiàn)場進行的雙液化學(xué)注漿截水帷幕原位試驗研究取得了成功,從而解決了人工挖孔樁截水帷幕難題。
深圳地鐵公司對工程的實施進行了精心策劃,組織鐵道第二勘察設(shè)計院、鐵道部科學(xué)研究院、中鐵隧道集團聯(lián)合魯班公司的眾多專家、技術(shù)人員對每一個計算模式、分析結(jié)果、施工工藝、操作細(xì)節(jié)等逐一研究論證,為百貨廣場樁基托換工程的順利進行打下了堅實的基礎(chǔ)。為了確保樁基托換工程的萬無一失,針對主動托換技術(shù)特點,各方面積極采取相應(yīng)措施。
在實施過程中建立了第三方監(jiān)測制度,即除施工方進行施工監(jiān)測外,科研單位將采用國際先進的、高精度的實時監(jiān)測設(shè)備和儀器,對樁基托換全過程主要構(gòu)件的應(yīng)力及變形、樁柱沉降及環(huán)境狀態(tài)變化情況進行了24小時實時監(jiān)測,獲取了科學(xué)、客觀、真實的數(shù)據(jù),全面推行信息化施工。
地鐵公司、設(shè)計、監(jiān)理、科研和施工等單位抽調(diào)技術(shù)骨干,成立了百貨廣場樁基托換技術(shù)功關(guān)小組,及時準(zhǔn)確的分析監(jiān)測信息并指導(dǎo)下一步工序施工。專家組對樁基托換各項技術(shù)參數(shù)進行了充分的論證,并對《樁基托換實施方案、監(jiān)測方案》進行了嚴(yán)格評審,對監(jiān)控和操作等所有參加本項工程人員進行了充分的、細(xì)致的技術(shù)交底和技術(shù)培訓(xùn)工作,在正式截樁前,對監(jiān)測儀表、千斤頂和托換單元結(jié)構(gòu)進行了嚴(yán)格的檢查。
2002年3月5日,在地鐵公司的領(lǐng)導(dǎo)組織下,在中國國際咨詢公司、鐵道第二勘察設(shè)計院、鐵道部科學(xué)院、中鐵隧道集團聯(lián)合??廣州魯班公司聯(lián)合體及相關(guān)單位的密切配合下,開始了科研示范樁(第一根樁)頂升加載工作,在每一道工序結(jié)束后,專家組立即在現(xiàn)場對監(jiān)測信息進行分析,研究和指導(dǎo)下一道工序施工。2002年3月12日,第一根樁即示范樁被順利截斷,這標(biāo)志著大軸力樁基托換技術(shù)在深圳地鐵取得初步成功,百貨大樓樁基托換進入全面施工階段,其主要施工步驟如下:
第一步、采用雙液化學(xué)注漿法實施截水帷幕工程,消除新樁施工工程受到高壓水的影響,建立沉降觀測點并進行測檢;
第二步、在暗挖隧道兩側(cè),各施工一根托換新樁,直徑為2.0米、深25米的人工挖孔樁,施工樁頂擴大梁帽;
第三步、在被托換柱與設(shè)計的托換大梁結(jié)合部加工企口槽,植入鋼筋,采用(企口+鋼筋+雙向預(yù)應(yīng)力)梁柱節(jié)點型式,將被托換柱“包死固接”。
第四步、在托換新樁頂上方一定位置施工現(xiàn)澆一根混泥土預(yù)應(yīng)力托換大梁,梁高2.2米、寬3.2米;
第五步、在新樁樁帽和托換大梁之間安置千斤頂,利用千斤頂對托換大梁進行多級加載至1~1.2倍的托換軸力,目的是使新樁在短時間內(nèi)完成沉降并可初步檢驗柱節(jié)點強度。當(dāng)新樁完成沉降后,逐步卸載至40%左右托換軸力,頂升力及卸載終止根據(jù)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)信息可做調(diào)整;
第六步、然后逐步截樁,使被托換柱的軸力逐步轉(zhuǎn)換到新樁上。
在以上六個步驟的樁基托換施工中,柱頂沉降及托換大梁的應(yīng)力狀態(tài)及其周邊環(huán)境的影響,全在預(yù)測、可控范圍內(nèi)根據(jù)監(jiān)測信息,即時調(diào)整施工技術(shù)參數(shù),充分實現(xiàn)信息化施工。
為了確保后續(xù)5根樁托換成功,深圳地鐵公司又組織專家對鐵科院深圳研究設(shè)計院提出的研究示范樁技術(shù)總結(jié)報告中的技術(shù)參數(shù)進行分析論證。緊接著TZ77、TA38、TZ58、TZ39四根樁基依次完成了截樁施工。4月25日,百貨廣場樁基托換工程第6根樁,也就是最大達1890噸的樁基TZ59也順利的截斷,在6根樁基托換過程中,各被托換柱及周邊所有柱的沉降均控制在+1~-3mm范圍內(nèi),在暗挖隧道通過后,百貨廣場既有結(jié)構(gòu)柱發(fā)生了約7毫米的沉降,而主動托換的新樁只發(fā)生了約2.7mm的沉降,原樁和新樁之間最大沉降差為4毫米,主動托換的新樁均被控制在允許標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),確保了托換結(jié)構(gòu)和既有建筑物的安全。樁基托換宣告成功。